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溅渣护炉技术大幅度提高

发布日期:2014-12-02 来源: 煤气发生炉产业网 查看次数: 250
核心提示:  1前言溅渣护炉技术能大幅度提高转炉炉龄、降低耐火材料消耗、提高转炉的生产能力,自问世以来,国内外的许多

  1前言溅渣护炉技术能大幅度提高转炉炉龄、降低耐火材料消耗、提高转炉的生产能力,自问世以来,国内外的许多转炉钢厂都相继采用并结合自身的特点加以发展。攀钢转炉以含钒钛铁水提钒后的半钢为原料,钢渣中含氧化物,1996年的转炉炉龄为1217炉。在半钢炼钢、钒钛钢渣、细长转炉炉型、钢渣渣量少的条件下进行溅渣护炉,无国内外的经验借鉴。

  1997年开始,通过含V钢渣岩相组成的研究,提出了渣系的改进方向,结合造渣工艺、终点控制制度、吹氮溅渣参数的研究和完善,开发出半钢炼钢及钒钛钢渣条件下的溅渣护炉工艺,使攀钢转炉炉龄达到7354炉。

  2试验条件2.1设备攀钢炼钢厂现有3座转炉,公称容量120t.

  2.2半钢入转炉的半钢成分和温度见表1.

  2.3冶炼钢种、出钢温度和钢渣量元素温度/℃平均范围冶炼的钢种有重轨、车轴、低碳铝镇静钢、大梁板钢、管线钢及普碳钢等。模铸钢的出钢温度为冶炼过程总渣量为70~75kg/t,拉碳倒炉流失一部分后,溅渣时的渣量约为45~55kg/t.

  钢渣成分及熔化性温度炉号熔化性温度/钢渣岩相组成炉号硅酸三钙硅酸二钙方镁石铁酸盐游离CaO金属铁,钢渣中V(2)MgO含量5%~8%,岩相中的方镁石所占比例1%~2%,表明钢渣中的MgO含量刚达到饱和。对应的复合碱度(CaO/(SiO5.14、5.53,钢渣的碱度偏高。碱度偏高,致使钢渣中游离CaO相的比例高。研究发现,影响钢渣中游离CaO含量的主要因素是碱度和含量。

  铁酸盐相所占比例分别为25%~27%、32%~35%.铁酸盐为低熔点相,所占比例过高,将导致钢渣的熔化性温度低。低TFe含量钢渣的熔化性温度低,仅为1285℃。除受铁酸盐低熔点相影响外,V是重要的影响因素。实验表明,1%V将降低低钢渣的熔化性温度27℃。相比例偏低,仅为3%~6%,粘稠性较差。

  相是所形成的固溶体,它的熔点介于低熔点的铁酸盐和高熔点的硅酸盐之间,起过渡相的作用,连接低熔点相和高熔点相。因此,钢渣中必须具有一定含量的RO相,使钢渣具有一定的粘稠性,以保证溅渣效果及钢渣与炉衬的粘附能力。

  钢渣的改进根据以上论述,含V钢渣应从以下几个方面进行改进。

  (1)提高MgO含量,使钢渣中的MgO处于过饱和状态,降低冶炼过程炉衬上的MgO向渣中的转移速度,同时提高钢渣的粘度。

  (2)控制炉渣碱度,避免过高的碱度操作,降低渣中的游离CaO含量,使过程渣化透。

  (3)降低炉渣的氧化性,减少低熔点铁酸盐相所占比例,提高钢渣的熔化性温度。含量,增加钢渣中RO相所占比例,使钢渣具有较好的粘稠性。

  改进后的钢渣,岩相组成为:硅酸三钙40%~14%~16%.低熔点铁酸盐相比例的大幅度降低,使炉渣的熔化性能发生了显著的变化,熔化性温度游离CaO的降低以及RO相比例的上升,证明炉渣已完全化透,且具有较好的粘稠性。

  4钢渣成分的控制4.1造渣半钢炼钢造渣的难点在于初期渣形成困难。为此,采取了以下措施。

  (1)调整**批渣料中含SiO酸性材料的用量,合理控制前期炉渣的碱度。

  (2)多组元造渣渣中存在MgO和MnO有利于扩大液相区、缩小多相区,避免硅酸二钙的过早形成,从而促进石灰熔化。攀钢通过在吹炼前期加入轻烧白云石和富锰矿,使炉渣中具有一定量的MgO和MnO含量,加速了初期渣的快速形成。

  (3)使用复合造渣剂开发并使用了熔化性温度为1200~1250℃的复合造渣剂,随**批料加入。通过以上措施,半钢炼钢初期渣形成困难的难题得到了解决,初期渣的形成时间小于4min,同时,造渣过程实现了无萤石炼钢。

  4.2终渣MgO含量的控制根据终点[C]、终渣TFe含量、出钢温度确定终渣含量,冶炼高、中碳钢控制在7%~9%,而低碳钢则控制在9%~12%.

  4.3终渣TFe含量的控制冶炼过程热量不足是半钢炼钢的重要特点。终点钢渣过氧化的现象十分严重,通过研究,采取以下措施。

  (1)优化提钒工艺,提高半钢质量,使入转炉的(2)冶炼过程添加碳质材料,确保热量满足所炼钢种的要求,杜绝终点[C]<0.03%炉次的出现。

  (3)研究并应用连铸钢冶炼的“终点控制模型”,使终点一次命中率提高到65%以上,渣中TFe含量降低2%~3%.

  (4)严格控制炉渣碱度,避免冶炼过程长时间的高枪位操作,在相同终点碳含量条件下,渣中TFe采取以上措施后,冶炼终点[C]为0.03%~4.4半钢炼钢及溅渣护炉的炉渣成分按以上措施进行控制,具有一定的粘稠性,溅渣效果好,溅渣层具有较强的抗侵蚀能力。

  5溅渣参数钢种高中碳钢(66炉)低碳钢(178炉)根据攀钢细长转炉炉型、氧枪喷头参数、溅渣渣量,并通过大量试验,确定了吹N溅渣参数:N工6溅渣护炉效果6.1转炉炉龄1999年9月全面采用溅渣护炉技术,炉龄成倍提高,并于2001年达到7354炉,平均6238炉。

  7结论(1)通过研究,对含V钢渣进行了改进,改进后的钢渣满足了半钢炼钢及溅渣护炉的要求。

  (2)采用控制前期炉渣碱度、多组元造渣、使用复合造渣剂等措施,解决了半钢炼钢初期渣形成难的问题,并实现了无萤石炼钢。

  (3)提高半钢质量、碳质材料进行热补偿、研究并应用连铸钢冶炼的“终点控制模型”、严格控制过程炉渣碱度,有效控制了半钢炼钢终点钢渣的氧化性。

  (4)通过开发适合自身特点的溅渣护炉技术,攀钢120t半钢炼钢转炉炉龄达到7354炉。

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